近年来,铝合金铸件以其密度小、强度高、导电导热性好、耐蚀性好等特点广泛应用于各种工况[1-3]。铝合金舱体作为大型铸铝件,应用于航空航天领域,使用时内部装配各类控制系统元器件。目前铝合金舱体主要采用熔模石膏型铸造、砂型铸造、差压铸造、重力铸造、低压铸造等生产工艺[4-8]。熔模石膏型、砂型铸造虽成本低廉,但由于每个铸型只能浇注一次,获得铸件后铸型即损坏,需重新造型,生产效率较低;差压铸造虽产品性能优越,但差压铸造设备投入大,对设备稳定性要求较高;重力铸造成本较低,但由于该种产品质量较大,单次浇注熔体较多,对操作者浇注技能有很高要求,浇注过程中铸件易产生夹渣、气孔等铸造缺陷;低压铸造设备投入适中,能够采用金属型结合砂型成型工艺进行生产,生产效率高且产品质量稳定。本文讨论的铝合金舱体属于典型回转体结构,具有产品尺寸大、结构复杂、壁厚不均等特点,在铸造过程中容易形成独立热节,造成缩松、缩孔缺陷,且属于全加工产品,对内部质量和基体针孔度有很高的要求。本研究从铸件结构、浇注方案、低压金属型模具和砂芯结合生产方式、低压铸造工艺参数以及数值模拟等方面分析了该产品的低压铸造生产成型工艺[9-12],旨在为同类型产品铸造方案提供借鉴。
该铝合金舱体铸件材质为ZL114A,属于全加工产品,要求所有加工面不能出现铸造缺陷,因此加工前需对铸件毛坯进行100%X 射线检测。检测标准ASTM E155,所有区域执行I 级标准,铸件内部不允许存在气孔、裂纹、缩松、夹杂物等缺陷。线性尺寸未注公差按GB/T1804-m,未注形位公差按GB/T1184-H,其余铸件尺寸公差按照GB/T6414-1999 CT9 级执行。
该铝合金舱体产品的三维模型如图1 所示,外形尺寸为ϕ336.08 mm×455 mm,最小壁厚为2 mm,最大壁厚为37 mm,整体为回转体结构,产品中部有4 个ϕ45 mm 圆形窗口,一大一小2 个方形窗口,产品设计质量为12.07 kg,上、中、下3 个位置壁厚较厚,其余部位壁厚较薄,这种结构会导致产品在铸造凝固阶段分段凝固,不能顺序凝固,厚大热节部位得不到充分补缩,从而容易造成缩松、缩孔等铸造缺陷。因此,设计该产品的浇注系统需考虑给予热节部位充分补缩。
图1 铝合金舱体铸件三维模型
Fig.1 Three-dimensional model of aluminum alloy cabin casting
选用低压铸造浇注成型工艺。该产品内腔属于半封闭结构,金属型芯无法脱模,因此采用覆膜砂砂芯和金属型配合使用方式进行试制,产品脱型后,去除覆膜砂砂芯,获得产品毛坯。
综合分析产品结构和设备特点,设计产品的毛坯和浇注系统,根据产品尺寸,设计产品的加工余量,同时考虑产品厚大部位的补缩情况,确保产品浇注过程实现顺序凝固。浇注系统根据产品结构设计为阶梯式进料内浇口,分别从上、中、下3 个部位进料,浇道设计在砂芯内部,铝液既能从砂芯内部通过,砂芯又可为铝液起到保温作用,如图2 所示。浇注工艺设计完成后,利用ProCAST 铸造模拟软件对产品毛坯熔体浇注流动场和凝固温度场进行数值模拟[13-14],分析流动场可以看出,熔体从浇口进入型腔后,由下到上快速充型,铝液充型平稳,无紊流,整体流速均匀;从温度场可以看出,凝固阶段铸件中心温度较高,从中心向外壁温度依次递减,符合铸件凝固顺序,浇注系统能最大限度地给予铸件热节补缩。结果显示,采用该浇注系统生产,流体充型平稳,无飞溅,且温度场符合铸件凝固顺序要求,能够保证产品热节部位得到充分补缩,不会产生缩松、缩孔缺陷,如图3 所示。
图2 产品毛坯的浇注系统结构
Fig.2 The structure of the casting system of the product blank
图3 浇注过程:(a)熔体流动场,(b)凝固温度场
Fig.3 Pouring process:(a)melt folw field,(b)solidifieation temperature field
由于该产品体积大、质量大,如何顺利地从金属型中取出毛坯,会直接影响生产的连续性,因此产品毛坯的顶杆布局和拔模斜度设计极为重要。该产品的金属型模具属于上下左右四开型结构,在生产过程中首先要打开左右型腔,再打开上下型腔,脱模过程需要保证上下型腔打开后,产品毛坯留在金属型的上模型腔,再通过顶料机构脱模,这样就需要给金属型设置合理的拔模斜度,保证上型腔打开后能将产品毛坯和砂芯带到上型腔不脱落,然后产品毛坯再平稳地从上型腔脱离。由于产品是回转体结构,因此设计顶杆布局是对称位置,如图4 所示。
图4 顶杆布局位置
Fig.4 Ejector layout position
针对该产品毛坯和砂芯质量分析,上型腔需要有足够的包紧力,才能将毛坯和砂芯带离下型腔,留在上型腔。下型腔需要尽可能地降低包紧力,减少铸件开模时的上移阻力,以确保正常开模脱料。分析产品结构,上模型腔深度为61.37 mm,下模型腔深度为56.84 mm,为保证一定的包紧力同时能够平稳脱料,根据前期试模经验,若设置拔模斜度为0,会造成包紧力太大,毛坯不能顺利脱模,需要在一定范围内给予上模型腔必要的拔模斜度,因此设置上模型腔的拔模斜度为0.5°,拔模深度61.37 mm;为降低下模型腔包紧力,同时尽可能减少加工余量,设置下模型腔的拔模斜度为5°,拔模深度56.84 mm,降低下模包紧力,如图5 所示,让产品毛坯开型后留在上模型腔,再通过顶料机构将产品毛坯从上模型腔分离,以达到平稳脱料的目的。
图5 拔模设置
Fig.5 Draft settings
由于产品高度为480 mm,中间浇道为ϕ53 mm,产品毛坯壁厚不均匀,充型时铝液由中间向外圈流动,如何保证铝液充型过程平稳,无紊流,将决定产品毛坯加工后是否合格,因此设置合理的浇注参数是保证产品质量合格的重要环节。通过设置不同的充型参数进行数值模拟,对比不同充型参数充型时的流动场,观察铝液流动过程的平稳性,最终确定了较为合理的工艺参数。结果显示,铝液温度为700 ℃,模具温度320 ℃,充型增压速度为0.000 8 MPa·s-1时,铝液充型最为平稳。通过数值模拟得到的铝合金舱体最佳低压浇注工艺参数如表1 所示。
表1 铝合金舱体低压浇注工艺参数
Tab.1 Low-pressure pouring process parameters of aluminum alloy cabin
工艺参数 压力/MPa铝液温度/℃升液 0.020 0 0.002 0 10增压速度/(MPa·s-1)时间/s充型 0.036 0 0.000 8 20增压 0.060 0 0.002 4 10保压 0.060 0 — 360冷却 — — 260出型及下一阶段 — — 240 700
2.1.1 铸件局部疏松
对铝合金舱体进行100%X 射线探伤,探伤结果表明,铸件在图6 所示部位内部有一定程度的缩松。经分析该处位于产品中腰,壁厚比上部和下部厚,属于产品热节部位,由于该处直径为ϕ297.31 mm,壁厚为24.24 mm,上部壁厚和下部壁厚均为14.27 mm,尺寸相差较大。根据顺序凝固原则,在铸件可能出现缩松的厚大部位通过设置冒口等工艺措施,可使铸件本体先于冒口部位凝固,达到局部补缩的效果。因此数值模拟设计过程中预先在该处中间部位设计“一”字型浇道,充当冒口对其进行补缩。但在实际生产中发现,由于产品中腰处直径较大,远离“一”字型浇道内浇口的对称位置存在局部缩松问题[15]。
图6 局部缩松位置示意图
Fig.6 Schematic diagram of the location of local shrinkage
2.1.2 铸件内壁加工后出现局部黑皮
铸件热处理后对铸件毛坯进行加工,发现铸件内壁加工后出现局部黑皮,即未能加工见光的部位,而且位置不固定,说明黑皮处产品内径尺寸偏大,部分毛坯尺寸不能满足图纸加工要求,如图7 所示。
图7 局部黑皮
Fig.7 Local black skin
针对铸件X 射线探伤结果和加工时存在的问题,解决措施如下:①对于图6 所示的局部缩松,将“一”字浇道改为“十”字浇道,如图8 所示,增强浇注系统对产品环形热节的补缩,解决该处因补缩不足而导致的缩松缺陷[16]。②针对铸件在加工过程中内壁出现不同大小的黑皮现像,分析其主要原因是由于砂芯在合模过程中鼓裂,局部砂芯向外凸出造成铸件内壁缺肉,金属型和砂芯热膨胀系数相差较大,导致金属型模具升温后与砂芯的配合间隙发生变化。为了解决该问题,在金属型加热状态下使用卡尺对型腔进行高温测量,对比测量的砂芯尺寸,发现模具加热后放置砂芯部位的尺寸小于砂芯的高度,造成合模过程中砂芯鼓裂,因此将金属型上型腔尺寸减小1 mm,增大上下模之间的合模间隙,确保金属型模具在合型过程中不会将砂芯压裂,如图9 所示。
图8 砂芯“十”字浇道
Fig.8 “Cross”sprue of sand core
图9 金属型内部结构
Fig.9 Internal structure of metal mold
经生产验证,将产品中腰环形热节部位的“一”字浇道改为“十”字浇道,能有效补缩中腰部环形热节凝固过程中的体积收缩,解决腰部热节的缩松缺陷,保证产品内部质量符合要求。同时增大金属型模具热态下和砂芯的配合间隙,可以弥补金属型和砂芯在热态时因收缩比例不同而引起的过盈配合,解决由于金属型模具合模将砂芯压裂造成产品内壁尺寸超差的问题。
(1)根据产品结构特点,设置上模型腔拔模斜度为0.5°,拔模深度为61.37 mm,下模型腔的拔模斜度为5°,拔模深度为56.84 mm,开模时可保证将毛坯和砂芯带到上模通过打料机构实现平稳脱模,确保连续生产。
(2)铝合金舱体低压铸造工艺中,当铝液温度为700 ℃时,模具温度320 ℃,设置充型增压速度为0.000 8 MPa·s-1 时,铝液充型最为平稳。
(3)在金属模具热态下进行尺寸测量,可真实反映模具与砂芯之间的配合间隙,避免生产时模具热胀、砂芯鼓裂而导致的产品内壁尺寸超差。
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